“元月1日至7日,炼铁总厂4号高炉日均铁水产量8692吨,高炉利用系数连续站上2.7平台。”握着亮眼的生产报表,炼铁总厂4号高炉代理炉长刘洋满脸喜悦,“高炉利用系数2.7,这个指标创下历史新高。”
破“瓶颈” 夺高产
入冬以来,面对外围条件的影响、环保的压力和寒冷天气的挑战,炼铁总厂凝心聚力冲破多项“瓶颈”的制约束缚,确保6座高炉的稳产高产,实现了高炉产能和主要经济技术指标的双双上扬。其中,4号高炉更是一马当先。
“既要稳炉况,又要释放产能提升利用系数。”去年12月召开的炼铁总厂第一次党代会,提出了以提升高炉利用系数为突破口,吸收国内外高炉先进炼铁技术,瞄准先进,对标找差,充分发挥现有技术优势、装备优势和人才队伍优势,探索高炉“高产、优质、低耗、长寿、环保”生产新模式,努力实现吨铁成本进入宝武第一梯队的奋进目标。
强攻关 细管理
总厂抽调精兵强将组成技术攻关团队,加大研究攻关力度,盯紧炉况攻难点,不断强化日常操作管理,通过日统计、周分析、月总结,及时分析研究其变化规律,多细节多角度入手,对高炉的运行“健康”状况进行专业全面的“体检”。
从数据对比分析研判和细化管理入手,时刻关注炉况变化、出渣、炉缸安全、炉型等细节,不断摸索总结生产操作制度规律,做好趋势管理,提升操作水平,精准发力、及时调整应对突发状况,实现炉况持续稳定和指标突破的“双丰收”。
为了提升高炉利用系数,去年12月中旬后,4号高炉技术团队采取多项举措对提高利用系数进行攻关。
强化原燃料过程管理,工长通过加强现场原燃料检查力度,控制入炉粉末及合理料条,实现入炉原燃料综合性能和炉渣结构的稳定合理。
确定合理的送风制度,逐步提高富氧率至5%,在提高利用系数的同时,稳定操作燃料比及合适的炉腹煤气量指数。
优化上部制度,跟随产量提升和料速加快,逐步扩大矿批,稳定料速在合适范围,同时辅以装料制度的优化调整,实现煤气流和操作炉型的有效控制,确保炉况稳定顺行。
加强设备巡检、日常操作制度和炉前作业的管理,降低设备故障,提升设备运转效能,为高炉稳产高产保驾护航。
“我们会树立公司生产一盘棋思想,想方设法增产提标创效,乘势而上建设绿色智慧工厂,打造马钢炼铁品牌。”炼铁总厂相关负责人表示。
来源:马钢家园